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焦炉高炉煤气流量计
数字化插入节流式流量计简称节流巴,为大口径、脏污、含水气体设计,用于焦炉煤气、高转 炉煤气的流量计量,解决了小流量、堵塞、存水、湿度运算等问题。由数字化多参数变送器和节流 式测量装置组成,实现了流量计量的数字化。获 2014 年河北省技术监督局重点科研项目、同年河 北省科技成果、并获得多项知识产权。
技术来源
北京航空航天大学航空发动机气动热力国防科技重点实验 室、无锡昆仑富士仪表有限公司、石家庄高新区中正仪器仪表 公司联合研制。
解决煤气计量的问题
1) 微微差压、微微流量:变送器稳定工作在 10Pa 以下,流速可小于 1m/s。
2) 结晶、堵塞、挂壁:大口径直通取压管,喷涂高分子涂层,不易挂壁,清理容易。
3) 三阀组、取压管存水:淘汰了三阀组,直通取压管不积水、
4) 煤气含水影响流量计量:在线补偿水汽对流量的影响。
5) 腐蚀:流量计在管道内全部部件采用表面处理工艺,防腐性能提高数倍。
简单说明与市场通用产品的区别
1) 数字化:使用多参数变送器, 自动补偿含水量、10Pa 以下稳定工作,直接输出干煤气流量和累加量,不用二次计算。(通用产品是差压、压力、温度、二次仪表的组合,成本高、维护量大,小差压没数,没有湿度补偿)
2) 一体化:针对含水煤气设计、一体结构,没有三阀组、不会积水;带压插拔、疏通方便。 (通用产品是巴配三阀组、再配变送器,三阀组存水,造成漂移)
3) 节流原理:微小流量下信号稳定,直通取压孔 12 毫米,不易堵。(通用产品是测速式,小流量不稳定,弯曲取压孔 6 毫米,容易堵,疏通困难)
数字化能源管控系统和传统模式的区别
令 数据通过网络传输,节约了大量电缆、桥架。
令 由于所有的计量任务包括存储在流量计中已经完成了, 不需要传统的数据采集和二次计算。
令 采用分布式实时数据库,数据存储分散在现场,实现了 “集中管理、分散控制”的工控安全理念。
令 数字流量仪表性能远超过传统 DDZ 仪表。
令 总结:较传统能源中心,成本大幅降低、性能大幅提高、 维护量大幅降低
二、传统煤气流量计量中的问题
1、传统 DDZ 结构
DDZ 结构是测量装置、变送器、二次仪表等部件采购自不同厂家,需要通过三阀组、4~20mA 进行现场的组合,造成维护量的提高、成本提高、计量性能大幅下降。
2、流速、密度分布问题
煤气由于流速慢,层流现象严重,中心与管壁流速相差甚至可达到 50%,见下图;另外由于煤气各组份 密度差距也很大,造成管道上端密度小、下端密度大,形成密度分布问题。
均压方式:在一个线状结构上设计多个取压小孔,形成压力平均结构。解决密度和流速的平均问题, 如下图所示就是均速管结构,但是均速管结构必须使取压孔足够小,才能起到均压的作用,同时取压管内 低速循环使污物沉积,造成了堵塞取压管,而且疏通困难。
单点测速方式:单点测速时取压孔可以扩大,解决了堵塞问题,但需要插入多只测速探头,才能实现速度平均的效果,造成成本提高。
3、取压管、三阀组积水造成漂移
取压管和三阀组形成 U 型弯,形成冷凝结露,冷凝水水沉积其中,
形成水位压力,1mmH2O=9.8Pa,由于煤气计量差压很小(100Pa 左右),附加
压力会产生很大的误差.具体表现为停气后有数、零点漂移严重。
4、垂直取压管产生虹吸现象
管道内含水煤气的温度大于环境温度时,取压管内壁形成冷凝水。冷凝水回流
时产生虹吸效应,使水垂滞在取压管内,见右图笔管下端水滴。
当管道压力减小或波动时冷凝水会瞬间流出,这就是煤气流量瞬间波动的原因。
垂滞的水滴同样会造成附加差压偏差,1mmH2O=9.8Pa。具体表现为流量值持续降低。
5、微差压变送器漂移
市场上常用模拟输出微差压变送器的测量范围是 0~1kPa,工作差压远小于1kPa 在强迫量程迁移后会造成“零点漂移的问题” ,这就是“智能仪表模拟使用”的问题。
6、煤气中含水
煤气湿度接近 100%,不仅使密度增加,随着温度的降低产生冷凝。没有湿度在线补偿,会使误差增大。
7、数字模型的粗放和封l锁
针对煤气流量计量,需要流出系数非线性补偿、密度温压补偿、湿度补偿、实际管径补偿、实际密度 补偿。但常常出现厂家算法保密或不补偿的问题,造成计量数据的偏差。
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